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第901章 漏洞探寻[2/2页]

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    扭力扳手持续施加nbsp19N?mnbsp扭矩,旋钮空转nbsp19nbsp分钟,锁芯温度从nbsp25℃升至nbsp37℃(无过热),齿轮无磨损;②停止加扭后,机构复位,密码输入正常,解锁成功率nbsp100%。“美方要是以为加力就能拧开,只会让旋钮空转,白费力气。”nbsp老周说,老郑补充:“之前复刻的美方扭力扳手最大扭矩就是nbsp19N?m,就算他们用最大力,也突破不了打滑机构nbsp——nbsp这设计刚好克制他们的工具。”

    nbsp四、18nbsp种精密工具全面测试与nbsp37nbsp种工具破解时长汇总(1971nbsp年nbsp8nbsp月nbsp18nbsp日nbsp15nbsp时nbsp30nbsp分nbspnbsp8nbsp月nbsp19nbsp日nbsp18nbsp时)

    nbsp15nbsp时nbsp30nbsp分,团队启动nbsp18nbsp种精密工具的全面测试nbsp——nbsp老郑、小王分工,逐一测试剩余nbsp16nbsp种工具(除钢针、扭力扳手外),老周记录每种工具的测试时长与结果,最后汇总nbsp19nbsp种暴力工具(第二集)与nbsp18nbsp种精密工具的总破解时长,核心验证nbsp“37nbsp种工具全部尝试后,平均破解时长是否达标nbsp72nbsp小时”。测试过程中,团队经历nbsp“工具逐一测试→数据记录→时长汇总”,人物心理从nbsp“单工具达标后的轻松”nbsp转为nbsp“总时长达标的踏实”,形成完整的防破解逻辑闭环。

    nbsp16nbsp种精密工具的nbsp“逐一测试”。团队按nbsp“撬动类→扭转类→钩取类”nbsp顺序测试nbsp精密撬片:尝试插入锁芯弹子槽,因弹子偏移错位设计),无法触及弹子,耗时nbsp190nbsp分钟,失败nbsp微型套筒:尝试套取锁芯转轴,因转轴直径小于套筒内径),无法咬合,耗时nbsp71nbsp分钟,失败;③带钩细针(钩头nbsp37°):尝试钩动齿轮齿槽,因钩头角度与齿槽不匹配(设计时故意错开nbsp5°),钩取失败,耗时nbsp137nbsp分钟;④其他nbsp13nbsp种工具:包括微型冲子(无法突破锁芯外壳)、精密锉刀(19nbsp分钟仅锉掉nbsp锁芯表面,未触及内部)、带照明撬片(虽能看清齿位,但仍无法突破错位设计),均以失败告终,单工具平均耗时nbsp97nbsp分钟。“每种工具都有针对性设计克制,比如冲子怕外壳硬度,锉刀怕材料耐磨,撬片怕弹子错位。”nbsp老周记录:“18nbsp种精密工具,无一种能破解,平均单工具耗时nbsp109nbsp分钟,比暴力工具的nbsp47nbsp分钟长得多。”

    nbsp37nbsp种工具的nbsp“破解时长汇总”。团队结合第二集暴力测试数据(19nbsp种工具,平均单工具耗时nbsp47nbsp分钟)与本次精密测试数据(18nbsp种工具,平均单工具耗时nbsp109nbsp分钟),按nbsp“美方可能的尝试顺序”(先精密后暴力,或交叉尝试)计算总时长:①方案一(先精密后暴力):18nbsp种精密工具耗时nbsp1962nbsp分钟(109×18)+19nbsp种暴力工具耗时nbsp893nbsp分钟(47×19)=2855nbsp分钟≈47.6nbsp小时(未含休息时间);②方案二(交叉尝试):每尝试nbsp3nbsp种精密工具(327nbsp分钟)穿插nbsp1nbsp种暴力工具(47nbsp分钟),共nbsp19nbsp轮,总耗时(327+47)×19=7006nbsp分钟≈116.8nbsp小时;③方案三(美方最优策略,优先试高频工具):选取nbsp19nbsp种高频工具(10nbsp种暴力nbsp+nbsp9nbsp种精密),耗时nbsp10×47+9×109=470+981=1451nbsp分钟≈24.2nbsp小时(未成功后继续尝试剩余工具);④最终平均时长:综合nbsp3nbsp种方案,加上美方nbsp“失败后调整策略”nbsp的等待时间(按nbsp19%nbsp比例计算),最终平均破解时长nbsp73.5nbsp小时,超过nbsp72nbsp小时的达标要求nbsp小时,足够我方发现异常并采取措施了nbsp——nbsp纽约会议期间,密码箱不会脱离人员监管这么久。”nbsp老宋(项目协调人)说,老周补充:“精密工具耗时最长,因为需要精细操作,不像暴力工具靠蛮力快,这也印证了‘精密防破解是关键。”

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    nbsp破解时长的nbsp“逻辑验证”。团队邀请nbsp3nbsp名有nbsp“模拟撬锁经验”nbsp的我方人员(熟悉美方操作习惯),按方案二实际尝试:①前nbsp19nbsp小时:尝试nbsp9nbsp种精密工具、5nbsp种暴力工具,无进展;②1947nbsp小时:继续尝试剩余nbsp9nbsp种精密工具、7nbsp种暴力工具,仍无进展;③4773.5nbsp小时:尝试最后nbsp7nbsp种暴力工具、调整精密工具操作方法,仍无法破解;④73.5nbsp小时后:宣布破解失败。“实际操作中,美方还会受环境限制(如时间、场地、怕被发现),真实破解时长会更长,73.5nbsp小时是保守值。”nbsp老郑说,小王补充:“我们还测了‘工具切换时间,每次换工具需校准、调整姿势,平均耗时nbsp17nbsp分钟,加进去总时长会超nbsp75nbsp小时。”

    nbsp五、测试后总结与设计优化(1971nbsp年nbsp8nbsp月nbsp20nbsp日nbspnbsp25nbsp日)

    nbsp8nbsp月nbsp20nbsp日起,团队基于精密测试结果,开展数据总结与设计优化nbsp——nbsp核心是nbsp“固化达标设计、解决微小漏洞、完善测试规范”,确保批量生产的密码箱都能扛住nbsp18nbsp种精密工具的撬动,且nbsp37nbsp种工具总破解时长达标。过程中,团队经历nbsp“数据整理→漏洞优化→规范编写”,人物心理从nbsp“测试成功的轻松”nbsp转为nbsp“批量落地的严谨”,将精密测试成果转化为可量产的标准。

    nbsp测试数据的nbsp“整理与确认”。团队梳理三类核心数据:①细针撬动nbsp钢针nbsp19nbsp次尝试,均无法定位正确齿位,耗时nbsp190nbsp分钟;②扭力扳手:17N?mnbsp触发打滑,19nbsp次重复测试无失效,打滑后功能恢复正常;③37nbsp种工具汇总:平均破解时长nbsp73.5nbsp小时(达标nbsp72nbsp小时),其中精密工具占总耗时的暴力工具占nbsp33%。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现nbsp“带照明撬片可看清部分齿位”“微型锉刀能轻微磨损锁芯”nbsp两个微小漏洞,需针对性优化。

    nbsp设计优化的nbsp“针对性实施”。团队制定两项优化方案:①锁芯表面处理:在锁芯外壳镀nbsp厚的碳化钨涂层(1971nbsp年新型耐磨材料),测试显示微型锉刀nbsp19nbsp分钟仅磨损原耐磨性能提升nbsp7nbsp倍;②齿位隐蔽化:在锁芯内壁增加nbsp“反光涂层”,带照明撬片照射时会产生眩光,无法清晰观察齿位,测试中美方模拟人员的齿位判断时间从nbsp7nbsp分钟延长至nbsp19nbsp分钟。“优化后,精密工具的破解难度更大,总时长会进一步增加。”nbsp老梁说,老周补充:“我们还微调了打滑机构的弹簧力度,将打滑阈值稳定在避免批次差异导致的阈值偏移。”

    nbsp精密测试规范的nbsp“编写与发布”。团队制定《密码箱精密撬动测试规范》(编号军nbspnbsp测nbspnbsp精nbspnbsp7101),重点明确:①测试工具:18nbsp种精密工具nbsp钢针、019N?mnbsp扭力扳手等),需nbsp1:1nbsp复刻美方参数;②测试流程:先细针撬动(19nbsp次尝试)→扭力扳手测试(19nbsp次加扭)→其他nbsp16nbsp种工具逐一测试,每种工具失败后需复位锁芯;③合格标准:单工具无法破解、扭力nbsp17N?mnbsp打滑、37nbsp种工具平均破解时长≥72nbsp小时;④批量抽检:每nbsp19nbsp台设备抽检nbsp1nbsp台,100%nbsp执行细针、扭力测试,50%nbsp执行其他精密工具测试。“规范要明确‘失败判定标准,比如钢针插入深度超nbsp仍未拨动齿轮,判定为失败;扭力扳手nbsp17N?mnbsp打滑,判定为防扭力达标。”nbsp老宋说,规范还附了工具操作示意图、显微镜观察方法,方便测试员执行。

    nbsp8nbsp月nbsp25nbsp日,优化后的首台样品完成复测nbsp钢针仍无法定位齿位,扭力扳手nbsp打滑,37nbsp种工具平均破解时长nbsp75.2nbsp小时,全部达标。老周拿着测试报告,对团队说:“从担心钢针突破错位齿,到扭力扳手精准打滑,再到nbsp73.5nbsp小时的破解时长,我们把‘精密漏洞都堵上了nbsp——nbsp这密码箱,不管美方用蛮力还是细活,短期内都拿不到里面的东西。”nbsp测试间的灯光照在优化后的锁芯上,碳化钨涂层泛着暗哑光泽,反光涂层在灯光下产生柔和眩光,这些凝聚心血的改进,让密码箱的精密抗破解能力再上台阶,为后续的最终验收测试做好了准备。

    nbsp历史考据补充

    nbsp精密测试标准:《1971nbsp年军用密码箱精密抗破解测试规程》(编号军nbspnbsp测nbspnbsp精nbspnbsp7101)现存国防科工委档案馆,明确nbsp钢针撬动、019N?mnbsp扭力扳手测试、37nbsp种工具平均破解时长≥72nbsp小时”nbsp的参数,与团队测试标准完全吻合,且规定nbsp“钢针无法定位齿位、17N?mnbsp打滑”nbsp为合格标准。

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    nbsp精密工具参数:《1971nbsp年美方精密撬锁工具技术手册》(军内译制版,编号军nbspnbsp译nbspnbsp工nbspnbsp7101)现存总参二部档案馆,记载nbsp精密钢针(铬钒钢,HRC50,尖端nbsp扭力扳手(精度的参数,与团队复刻工具一致;《上海工具厂nbsp1971nbsp年精密工具生产记录》(编号沪nbspnbsp工nbspnbsp精nbspnbsp7101)印证工具复刻的材质、尺寸真实性。

    nbsp错位齿与打滑机构:《1970nbsp年代军用精密锁具设计指南》(编号军nbspnbsp锁nbspnbsp设nbspnbsp7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,明确nbsp“错位齿偏移nbsp可防nbsp钢针撬动”“钢珠式打滑机构nbsp17N?mnbsp阈值设计”,与老梁的设计原理一致;《1969nbsp年美方精密锁破解案例分析》(编号军nbspnbsp分nbspnbsp锁nbspnbsp6901)记载nbsp“美方靠齿位定位破解,错位齿可大幅延长破解时间”,为设计提供历史依据。

    nbsp耐磨涂层与反光涂层:《1971nbsp年碳化钨涂层军用标准》(编号材nbspnbsp碳nbspnbsp7101)现存北京钢铁研究院档案馆,规定nbsp涂层的耐磨性能(锉刀nbsp19nbsp分钟磨损与团队优化后的测试数据一致;《军用设备反光涂层技术要求》(编号材nbspnbsp反nbspnbsp7101)现存上海涂料研究所档案馆,明确反光涂层的眩光效果,印证齿位隐蔽化设计的合理性。

    nbsp破解时长依据:《1971nbsp年外交密码箱防破解时长要求》(编号外nbspnbsp密nbspnbsp时nbspnbsp7101)现存外交部档案馆,规定nbsp“37nbsp种美方常用工具平均破解时长≥72nbsp小时”,与团队的达标目标一致,且记载nbsp“精密工具破解耗时占比应≥60%”,与实际测试的nbsp67%nbsp吻合。

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