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第896章 体积压缩[1/2页]

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    卷首语

    nbsp1971nbsp年nbsp7nbsp月nbsp10nbsp日nbsp8nbsp时nbsp37nbsp分,北京某电子实验室的操作台上,军用nbsp“67nbsp式”nbsp加密模块的金属外壳被拆开,露出内部密密麻麻的分立元件,37nbsp立方厘米的电路板在台灯下泛着陈旧的铜色光泽。小张(电子工程师)戴着放大镜眼镜,手里捏着一把nbsp0.19nbsp毫米的镊子,正将一枚贴片电阻(尺寸nbsp2.5×1.2nbsp毫米)往多层陶瓷基板上贴;老吴(算法专家)趴在旁边,用铅笔在电路草图上标注nbsp“冗余电路删除区”,旁边写着nbsp“抗核辐射模块(7cm3)可移除”;小王(测试员)捧着精度nbsp0.01nbsp立方厘米的量杯,准备测量集成后的模块体积;老周(机械负责人)则拿着机械密码锁的触点图纸,琢磨nbsp“怎么让机械锁转对了,电子模块才通电”。

    nbsp实验室墙上的白板写着三个核心目标:“体积nbsp37→19cm3”“功耗nbsp190→97mA”“机械nbspnbsp电子联动可靠”,每个目标旁都画着红圈。“军用模块是按战场环境设计的,抗核辐射、抗冲击的冗余太多,外交用不上,必须砍。”nbsp小张的声音透过放大镜传来,他小心翼翼地将一块多层基板放在量杯里,水面上升nbsp12cm3,“再把贴片元件焊上去,应该能压到nbsp19cm3。”nbsp老吴补充:“功耗要是降不下来,外交人员的蓄电池(1900mAh)撑不了nbsp19nbsp小时,到了纽约就断联。”nbsp一场围绕nbsp“军用模块外交化”nbsp的集成攻坚战,在实验室的焊锡味与图纸翻动声中开始了。

    nbsp一、集成前筹备:电路拆解与协同设计的nbsp“基础铺垫”(1971nbsp年nbsp7nbsp月nbsp3nbsp日nbspnbsp9nbsp日)

    nbsp1971nbsp年nbsp7nbsp月nbsp3nbsp日起,团队就为加密模块集成做准备nbsp——nbsp核心是nbsp“摸清军用模块冗余、选对小型化元件、设计机械nbspnbsp电子接口”,毕竟集成不是简单拼接,要在压缩体积、降低功耗的同时,确保加密性能不打折。筹备过程中,团队经历nbsp“电路拆解→元件选型→接口预演”,每一步都透着nbsp“去冗余、保核心”nbsp的谨慎,小张的心理从nbsp“军用技术的敬畏”nbsp转为nbsp“外交适配的思考”,为nbsp7nbsp月nbsp10nbsp日的集成筑牢基础。

    nbsp军用加密模块的nbsp“电路拆解”。小张团队用精密螺丝刀拆解nbsp“67nbsp式”nbsp模块,将nbsp37nbsp立方厘米的电路拆分为nbsp4nbsp部分,逐一测量体积与功能:①核心加密电路:17cm3(含nbsp15nbsp块分立电路板,实现nbsp17nbsp层嵌套算法);②军用冗余电路:7cm3(抗核辐射电路nbsp3cm3、战场抗干扰线圈nbsp2cm3、备用电池接口nbsp2cm3,外交场景无需这些功能);③散热系统:7cm3(金属散热片nbsp+nbsp风扇,军用需抗nbsp60℃高温,外交场景最高nbsp40℃,可简化);④供电与接口电路:6cm3(含军用标准接口,需改为外交设备适配的微型接口)。“冗余电路占了近nbsp20%nbsp体积,功耗也高,比如抗核辐射电路静态电流就有nbsp37mA,必须删掉。”nbsp小张在拆解报告上圈出nbsp“可移除区”,老吴复核后确认:“删掉这些,算法核心功能不受影响,抗干扰率仍能保持nbsp97%(达标)。”

    nbsp小型化元件的nbsp“选型与验证”。团队从nbsp3nbsp类元件中选定小型化方案:①贴片元件:选用国产nbsp0805nbsp规格贴片电阻(体积是军用分立电阻的nbsp1/3)、贴片电容以及nbsp1970nbsp年刚量产的贴片芯片(体积集成度是分立元件的nbsp7nbsp倍),经测试,贴片元件的抗干扰率nbsp97%,与军用分立元件一致;②多层陶瓷基板:选用nbsp0.7nbsp毫米厚的氧化铝陶瓷基板(体积nbsp12cm3,可集成nbsp15nbsp块分立电路板的功能,比原来的nbsp15nbsp块板体积减少nbsp5cm3),散热效率比玻璃纤维基板高nbsp37%,无需风扇散热;③微型接口:将军用标准接口(体积nbsp2cm3)改为微型航空插头(体积适配外交便携设备。“元件选对了,体积就能降一半。”nbsp小张拿着贴片元件样品,在多层基板上摆模拟布局,初步测算体积约nbsp17cm3,加上外壳nbsp2cm3,刚好nbsp19cm3。

    nbsp机械nbspnbsp电子接口的nbsp“预设计”。老周与小张协同设计联动接口:①机械触点:在机械密码锁的第nbsp6nbsp组齿轮上装一个金属触点,当密码正确输入(齿轮转动到预设位置),触点与模块供电端闭合,给电子模块通电;②防误触设计:触点采用nbsp“双极触发”,需齿轮转动到位后,同时接触两个电极才能通电,避免单触点误碰;③位置适配:根据机械密码箱的内部空间(长nbsp37cm、宽nbsp19cm、高nbsp7cm),确定电子模块的安装位置(箱体右侧,距机械锁nbsp19mm),确保触点能精准对接。“机械锁要是转错了,电子模块坚决不能通电,不然加密就没意义了。”nbsp老周画了触点联动时序图,小张测试后确认:“触点闭合后,模块通电响应时间nbsp0.19nbsp秒,符合要求。”

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    nbsp二、模块小型化实施:37→19nbsp立方厘米的nbsp“技术突破”(1971nbsp年nbsp7nbsp月nbsp10nbsp日nbsp9nbsp时nbspnbsp12nbsp时)

    nbsp9nbsp时,模块小型化正式开始nbsp——nbsp小张按nbsp“拆冗余→贴元件→焊基板→装外壳”nbsp的步骤操作,小王实时测量体积,老吴监测加密性能,核心是将nbsp37nbsp立方厘米的军用模块压缩至nbsp19nbsp立方厘米,同时确保nbsp17nbsp层嵌套算法正常运行。实施过程中,团队经历nbsp“体积超标→布局优化→达标验证”,人物心理从nbsp“初期乐观”nbsp转为nbsp“细节调整的专注”,最终实现体积目标。

    nbsp冗余电路的nbsp“移除与核心保留”。小张先用热风枪拆下军用冗余电路:①抗核辐射电路:焊下nbsp3nbsp块专用芯片,体积减少nbsp3cm3,测试显示加密速率仍为nbsp192nbsp字符nbsp/nbsp分钟(无影响);②抗干扰线圈:取下nbsp2nbsp个铜线圈,体积减少nbsp2cm3,抗干扰率从nbsp99%nbsp降至nbsp97%(仍达标);③备用电池接口:拆除接口电路板,体积减少nbsp2cm3,改为直接接入外交设备蓄电池。“冗余拆完,核心电路体积nbsp17cm3,接下来就看元件集成了。”nbsp小张将核心电路的nbsp15nbsp块分立电路板的线路,重新设计到nbsp3nbsp块多层陶瓷基板上(每层集成nbsp5nbsp块板的功能),基板尺寸nbsp3.7×5.1×0.7nbsp厘米,体积

    nbsp贴片元件的nbsp“焊接与布局优化”。小王协助小张焊接贴片元件:①按nbsp“核心芯片→电阻→电容”nbsp的顺序,将nbsp190nbsp个贴片元件逐一焊在基板上,每个元件的位置都经过nbspCADnbsp设计,确保紧凑且不影响散热;②初期布局后,测量体积为nbsp21cm3(超nbsp19cm3nbsp目标),小张发现nbsp“电容排列太松散”,重新调整后,将电容间距从nbsp缩至体积减少最后焊微型接口,体积增加总装后体积nbsp19cm3(基板nbsp12.9nbsp+nbsp元件nbsp6.1nbsp+nbsp接口nbsp0.3nbspnbsp重叠nbsp0.3),刚好达标。“差一点就超了,还好调整了电容布局。”nbsp小王兴奋地用量杯复测,水面上升nbsp19cm3,误差

    nbsp小型化后的nbsp“性能验证”。老吴立即测试加密性能:①算法运行:输入测试密钥,模块成功执行nbsp17nbsp层嵌套算法,加密速率nbsp192nbsp字符nbsp/nbsp分钟(与军用模块一致);②抗干扰测试:用美方常用的nbsp19nbsp种干扰信号测试,抗干扰率nbsp97%(达标);③稳定性测试:连续运行nbsp19nbsp小时,模块无死机,密钥生成错误率体积压下来了,性能没丢,这步成了!”nbsp老吴在测试报告上签字,小张松了口气:“之前担心拆了冗余电路会影响算法,现在看来,军用的冗余确实是‘过剩了。”

    nbsp三、功耗优化测试:190→97mAnbsp的nbsp“参数验证”(1971nbsp年nbsp7nbsp月nbsp10nbsp日nbsp13nbsp时nbspnbsp15nbsp时)

    nbsp13nbsp时,体积达标后,团队立即开展功耗测试nbsp——nbsp核心是将模块工作电流从nbsp190mAnbsp降至nbsp97mA,适配外交便携设备的nbsp1900mAhnbsp蓄电池(按nbsp97mAnbsp功耗,续航约nbsp19.6nbsp小时,满足nbsp19nbsp小时需求)。测试中,小张用功耗仪监测不同工况的电流,老吴优化算法代码,小王记录数据,经历nbsp“功耗分析→优化调整→达标验证”,人物心理从nbsp“功耗超标的焦虑”nbsp转为nbsp“参数达标的踏实”。

    nbsp功耗超标的nbsp“原因分析”。小张用nbspHD1nbsp型功耗仪(精度测试初始功耗:①待机电流:70mA(军用模块待机需维持冗余电路,电流高);②工作电流(加密时):190mA(分立元件静态电流大,15nbsp块板的线路损耗也高);③峰值电流(密钥生成时):270mA(远超蓄电池承受上限)。老吴分析原因:①元件类型:军用分立元件的静态电流是贴片元件的nbsp3nbsp倍,比如某电阻军用款电流nbsp7mA,贴片款仅nbsp2mA;②算法冗余:军用算法有nbsp“双重校验”nbsp步骤,增加nbsp19mAnbsp电流,外交场景无需双重校验;③线路设计:15nbsp块分立板的连线长,损耗大,多层基板集成后线路缩短,损耗会降低。“要降功耗,得从元件、算法、线路三方面入手。”nbsp老吴说,他建议先换贴片元件,再优化算法。

    nbsp功耗优化的nbsp“分步实施”。团队按nbsp“硬件→软件”nbsp的顺序优化:①元件替换:将剩余的nbsp19nbsp个军用分立元件换成贴片元件,测试显示待机电流降至nbsp37mA,工作电流降至nbsp150mA(降nbsp40mA);②算法优化:老吴删除算法中的nbsp“双重校验”nbsp步骤,增加nbsp“单次校验快速响应”nbsp逻辑,测试显示工作电流再降nbsp37mA,至nbsp113mA;③线路优化:小张将多层基板的线路宽度从nbsp缩至仍满足载流需求),减少

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