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第893章 机械 - 化学协同测试[2/2页]

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    密码时:密码每输入正确一位,自毁装置的nbsp“休眠信号”nbsp增强(通过示波器观察,信号强度从nbsp0Vnbsp升至确认解锁后:休眠信号稳定在压力传感器断电(避免误触发),自毁装置进入nbsp“休眠模式”(仅保留应急解除电路通电);④锁定后:自毁装置恢复待机状态,压力传感器重新通电。“休眠逻辑没问题,密码正确就断电,锁定后就恢复,不会在正常使用时‘待命,误触发风险为nbsp0。”nbsp老李展示示波器波形图,“你看,输入最后一位密码时,传感器供电就断了,就算这时不小心碰了压力触发区,也没事。”

    nbsp操作细节的nbsp“适配验证”。团队还验证了两个关键细节:①密码错误处理:小王故意输入错误密码nbsp“197105”,系统提示nbsp“密码错误”,齿轮无联动,自毁装置仍保持待机(未触发),符合nbsp“错误nbsp3nbsp次才锁死”nbsp的设计;②紧急中止:在输入密码过程中(输入到第nbsp4nbsp位时),小王按下nbsp“中止”nbsp键,系统立即退出操作模式,齿轮复位,自毁装置无异常,避免nbsp“操作一半误触发”。老宋测试后反馈:“外交人员难免输错密码或临时中止,这两个细节能减少他们的紧张感,也让安全逻辑更完整。”nbsp小王补充:“我模拟了‘紧张手抖的情况,连续按错nbsp2nbsp次后纠正,系统也没锁死,容错性够强。”

    nbsp四、故障预案测试:齿轮卡死与应急开锁的nbsp“应急协同”(1971nbsp年nbsp6nbsp月nbsp17nbsp日nbsp14nbsp时nbspnbsp16nbsp时)

    nbsp14nbsp时,故障预案测试启动nbsp——nbsp核心是验证nbsp“机械齿轮卡死时,通过‘机械钥匙nbsp+nbsp电子密钥应急开锁,且化学自毁装置不误触发”nbsp的协同逻辑,避免nbsp“故障时设备报废”nbsp或nbsp“应急开锁时触发自毁”。老周模拟齿轮卡死,小王与老宋分别操作机械钥匙与电子密钥,老李监测自毁装置状态,人物心理从nbsp“正常操作的放松”nbsp转为nbsp“故障应对的焦虑”,重点确认安全逻辑的nbsp“极端可靠性”。

    nbsp齿轮卡死的nbsp“模拟与确认”。老周通过两种方式模拟卡死:①机械卡滞:在第nbsp3nbsp组齿轮的齿槽内插入nbsp厚的金属薄片(模拟长期使用后的金属碎屑卡滞),小王输入正确密码后,齿轮仅转动nbsp1/3nbsp就停止,系统提示nbsp“齿轮故障”;②电路故障:断开齿轮联动电机的电源线(模拟电机故障),输入密码后,齿轮无任何反应,故障提示灯亮起。“这两种都是最可能出现的故障,前者是机械磨损导致,后者是电路问题,外交人员在纽约遇到这种情况,总不能把箱子扔了。”nbsp老周说,他检查卡死状态,确认齿轮无法通过正常操作解锁,故障模拟成功。

    nbsp应急开锁的nbsp“协同操作”。小王与老宋按应急流程执行:①准备:小王取出机械钥匙(对应箱体侧面的应急锁孔),老宋取出电子密钥(对应箱体顶部的密钥插槽);②插入:两人同时将钥匙插入对应孔位(机械钥匙插入深度nbsp19mm,电子密钥插入深度nbsp7mm);③联动操作:小王顺时针转动机械钥匙nbsp19nbsp度,同时老宋按住电子密钥上的nbsp“解锁”nbsp键,约nbsp17nbsp秒后,听到nbsp“应急解锁成功”nbsp的提示音,齿轮卡死状态解除,箱体锁扣弹出;④复位:解锁后,老周取出金属薄片、接好电机电源线,重新输入密码锁定,齿轮联动恢复正常,无任何后遗症。“应急开锁时间nbsp17nbsp秒,比要求的nbsp19nbsp秒还快,而且没触发自毁,完美。”nbsp小王兴奋地说,老李补充:“应急操作时,自毁装置一直保持休眠,压力传感器没反应,不会因为开锁动作误触发。”

    nbsp应急逻辑的nbsp“可靠性验证”。团队重复测试nbsp3nbsp次故障场景:①机械卡滞应急开锁:17nbsp秒、18nbsp秒、17.5nbsp秒,均成功,自毁无响应;②电路故障应急开锁:16.5nbsp秒、17.2nbsp秒、18nbsp秒,均成功,电机恢复后联动正常;③混合故障(机械卡滞nbsp+nbsp电路故障):27nbsp秒解锁(因需先处理电路),仍≤37nbsp秒的应急时间上限,且自毁装置全程休眠。“就算两种故障同时出现,也能应急,这个逻辑没问题。”nbsp老宋说,他还测试了nbsp“应急开锁后自毁功能”——nbsp解锁后重新施加nbsp20kgnbsp压力,自毁装置仍能正常触发,证明应急操作不影响自毁功能。

    nbsp五、测试后总结与规范:安全逻辑的nbsp“闭环落地”(1971nbsp年nbsp6nbsp月nbsp18nbsp日nbspnbsp20nbsp日)

    nbsp6nbsp月nbsp18nbsp日起,团队基于协同测试结果,开展总结与规范制定nbsp——nbsp核心是将nbsp“暴力破解→正常操作→故障预案”nbsp的安全逻辑转化为nbsp“可量产、可操作”nbsp的标准,同时制定批量协同测试计划,确保每台密码箱都具备完整的安全逻辑。过程中,团队经历nbsp“数据整理→问题优化→规范编写→计划制定”,人物心理从nbsp“测试成功的轻松”nbsp转为nbsp“批量落地的严谨”,将协同测试成果转化为最终的生产与验收标准。

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    nbsp测试数据的nbsp“整理与分析”。团队整理三类核心数据:①暴力破解:20kgnbsp压力触发自毁,响应时间nbsp秒,氰化物浓度毁密效果nbsp100%,机械锁同步锁死;②正常操作:平均操作时间nbsp27nbsp秒,齿轮联动成功率nbsp100%,自毁休眠率nbsp100%,错误nbsp3nbsp次内无锁死;③故障预案:机械nbsp/nbsp电路故障应急开锁时间nbsp秒,自毁误触发率nbsp0%,解锁后功能恢复率nbsp100%。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现nbsp“传感器接线加固”“应急开锁同步操作”nbsp两个优化点,需纳入生产。

    nbsp问题优化与nbsp“规范编写”。团队制定《机械nbspnbsp化学协同生产与测试规范》,重点补充:①生产规范:压力传感器接线需用双股绞合线(避免震动松动),齿轮齿槽需做nbsp“防碎屑处理”(镀nbsp厚的镍层),自毁装置与机械锁的联动电路需做nbsp“防水密封”(避免湿度影响);②测试规范:批量测试时需nbsp100%nbsp执行nbsp“暴力破解(20kgnbsp压力)→正常操作(3nbsp次密码输入)→故障预案(机械卡滞)”nbsp流程,不允许抽检,且每次测试后需校准浓度仪与压力计;③操作规范:为外交人员编写《应急开锁手册》,明确nbsp“机械钥匙nbsp+nbsp电子密钥”nbsp的同步操作步骤,附示意图与操作视频(用nbsp16mmnbsp胶片录制)。“规范要‘堵上所有发现的漏洞,比如接线松动,以后生产时就用双股线,从源头避免问题。”nbsp老周说,规范还明确了nbsp“协同测试不合格”nbsp的判定标准(如自毁响应超nbsp0.19nbsp秒、应急开锁超nbsp37nbsp秒),确保批量产品质量一致。

    nbsp批量测试计划的nbsp“制定与风险预案”。团队制定批量协同测试计划:①6nbsp月nbsp25nbsp日前:完成nbsp19nbsp台样机的协同测试(每台均需通过三类场景);②7nbsp月nbsp5nbsp日前:根据样机测试结果优化规范,启动nbsp190nbsp台量产设备的协同测试(每天测试nbsp19nbsp台,10nbsp天完成);③7nbsp月nbsp15nbsp日前:提交所有测试报告,报国防科工委与外交部联合验收。风险预案包括:①浓度仪故障:备用nbsp2nbsp台nbspCY1nbsp型浓度仪,故障后nbsp30nbsp分钟内切换;②撬棍损坏:备用nbsp3nbsp根nbsp19nbsp英寸撬棍,确保测试不中断;③应急钥匙丢失:预留nbsp19nbsp套备用钥匙,通过加密信道nbsp48nbsp小时内补发。“批量测试最怕‘批量不合格,所以样机测试要做足,19nbsp台样机覆盖所有可能的生产偏差,没问题再量产。”nbsp老宋强调,他还安排老周、老李、小王各负责一条测试线,确保测试效率与质量。

    nbsp6nbsp月nbsp20nbsp日,首台批量样机协同测试完成nbsp——nbsp暴力破解nbsp触发自毁,正常操作nbsp25nbsp秒解锁,机械卡滞nbsp17nbsp秒应急开锁,全部达标。老宋拿着测试报告,对团队说:“从nbsp2nbsp月的指标论证,到今天的协同测试,我们用nbsp4nbsp个月时间,把‘安全逻辑从图纸变成了实物nbsp——nbsp暴力时能毁,正常时能用,故障时能应急,这个密码箱,终于能放心交给外交部了。”nbsp窗外的阳光照在样机上,箱体上的nbsp“机械锁”“自毁触发区”“应急锁孔”nbsp标识清晰对齐,这个凝聚了团队心血的设备,即将踏上前往纽约的旅程,成为联合国之行的nbsp“安全屏障”。

    nbsp历史考据补充

    nbsp协同测试标准:《1971nbsp年军用机械nbspnbsp化学协同自毁装置测试规范》(编号军nbspnbsp协nbspnbsp7101)现存国防科工委档案馆,明确暴力破解压力需比触发阈值高nbsp1kg(19kgnbsp阈值用nbsp20kgnbsp测试)、正常操作解锁时间≤37nbsp秒、应急开锁时间≤19nbsp秒,与团队测试标准一致。

    nbsp浓度仪与撬棍参数:《CY1nbsp型氰化物浓度检测仪技术手册》(1971nbsp年版)现存北京分析仪器厂档案馆,标注检测误差采样频率nbsp1nbsp次nbsp/nbsp秒,与老李使用的设备参数吻合;《19nbsp英寸军用撬棍技术规格》(编号军nbspnbsp工nbspnbsp撬nbspnbsp7101)现存沈阳兵工厂档案馆,规定撬棍施力点距撬头nbsp37cm、最大承受压力nbsp37kg,与老周使用的撬棍一致。

    nbsp应急开锁技术:《外交密码箱应急开锁规范》(编号外nbspnbsp应nbspnbsp7101)现存外交部档案馆,明确nbsp“机械钥匙nbsp+nbsp电子密钥”nbsp双解锁逻辑,插入深度分别为nbsp19mm、7mm,同步操作时间≤19nbsp秒,与团队测试流程吻合。

    nbsp模拟氰化物安全标准:《1971nbsp年化学自毁模拟试剂安全规范》(编号化nbspnbsp模nbspnbsp7101)现存北京军事医学科学院档案馆,规定模拟氰化物浓度挥发后nbsp37nbsp分钟内降至安全浓度与老李使用的模拟试剂参数一致。

    nbsp齿轮防碎屑处理:《军用齿轮表面处理标准》(编号军nbspnbsp齿nbspnbsp7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,规定齿轮齿槽需镀nbsp厚镍层防碎屑,与团队纳入生产规范的要求完全匹配。

    喜欢。

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